瀏覽數(shù)量: 14 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2019-10-10 來(lái)源: 本站
某廠中速磨在投產(chǎn)1年后,先后出現(xiàn)內(nèi)錐體在一側(cè)1/4區(qū)域磨損嚴(yán)重甚至磨漏,出口彎頭磨漏現(xiàn)象,影響高爐噴煤。他們一開(kāi)始的處理方法是在內(nèi)錐體外部貼補(bǔ)鋼板,但是效果不明顯,大約3個(gè)月,在內(nèi)錐體其他部位還會(huì)磨漏。后來(lái)經(jīng)朋友介紹找到了淄博贏馳陶瓷。
我公司技術(shù)人員通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的考察發(fā)現(xiàn),煤粉在整個(gè)內(nèi)錐體上均產(chǎn)生磨損,因此我們制定的方案是貼耐磨陶瓷。具體的措施是:將內(nèi)錐體打磨干凈,在內(nèi)錐體外部粘貼帶中心孔的圓弧狀耐磨陶瓷塊,涂抹耐高溫膠水,然后在陶瓷塊底部中心孔部加裝鋼制沖壓小碗點(diǎn)焊,在小碗上涂抹膠水將堵頭貼在小碗外部,等待膠水凝固后即可投入使用。我們對(duì)單出口裝置、出口彎頭磨損部位采用在迎風(fēng)處先焊接盤(pán)條,然后打磨干凈后粘貼馬賽克形狀的陶瓷片,涂抹耐高溫膠水,這樣既減少陶瓷片的脫落又保證設(shè)備的耐磨性。
采取了耐磨陶瓷防磨處理后,內(nèi)錐體、出口彎頭使用壽命由3年提高到6年以上,單出口裝置使用壽命提高50%,大幅度降低了備件采購(gòu)成本,降低了磨機(jī)故障率。
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