瀏覽數(shù)量: 29 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2018-05-11 來源: 本站
1 存在問題
2009年某公司7.5MW純低溫余熱發(fā)電站投入運(yùn)營(yíng),該站為單壓系統(tǒng),窯頭AQC鍋爐為立式,廢氣從上而下經(jīng)過熱器、蒸發(fā)器和省煤器進(jìn)入鍋爐內(nèi)部,運(yùn)行期間曾發(fā)生過熱器和省煤器管箱磨穿事故,被迫解列運(yùn)行,增加了運(yùn)營(yíng)成本。
2 原因分析和應(yīng)對(duì)措施
1)偏風(fēng)。初期檢查發(fā)現(xiàn)AQC鍋爐廢氣進(jìn)口處無導(dǎo)風(fēng)裝置,存在廢氣偏風(fēng),過熱器局部管件磨損嚴(yán)重,引起磨穿泄漏。隨后對(duì)磨穿的管件進(jìn)行焊堵隔離,同時(shí)用75mm角鐵在進(jìn)風(fēng)口處安裝了導(dǎo)風(fēng)裝置。運(yùn)行半年后,陸續(xù)出現(xiàn)角鐵磨斷的現(xiàn)象。
2)導(dǎo)風(fēng)裝置損壞。經(jīng)過半年的運(yùn)行,過熱器再次出現(xiàn)磨穿泄漏。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)安裝的角鐵導(dǎo)風(fēng)裝置大面積變形,局部磨斷,再次產(chǎn)生偏風(fēng)效應(yīng)。關(guān)于磨損的機(jī)理,文獻(xiàn)研究認(rèn)為:含塵氣體對(duì)磨損量的關(guān)系是,磨損量與風(fēng)速的三次方成正比,風(fēng)速越高,磨損量越大;粉塵質(zhì)量濃度對(duì)磨損呈線性關(guān)系;粒徑越大,磨損越大,其中當(dāng)粉塵粒徑dp=(90±2)μm時(shí)磨損最大,dp=5~10μm時(shí),磨損量無明顯變化。因此降低了窯頭排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速以減少磨損,延長(zhǎng)了AQC鍋爐使用周期。
3 導(dǎo)風(fēng)板安裝耐磨陶瓷片
上述兩種措施的實(shí)施,可有效地減少磨損。但若運(yùn)行時(shí)間增加,仍然面臨管箱磨穿泄漏的問題。經(jīng)分析,借鑒目前風(fēng)管防磨做法,在現(xiàn)有條件下,在導(dǎo)風(fēng)葉片上安裝5mm厚的耐磨陶瓷片,用以保護(hù)角鐵導(dǎo)風(fēng)裝置。針對(duì)導(dǎo)風(fēng)葉片結(jié)構(gòu)和高溫工況,改進(jìn)設(shè)計(jì)了一種陶瓷導(dǎo)風(fēng)板。(見圖)
由圖可見,將設(shè)計(jì)成角鐵單邊形狀的瓷片貼在角鐵上,瓷片中間留Φ8mm孔洞,先在孔洞內(nèi)放置螺栓墊片,用CO2保護(hù)焊將螺栓墊片與角鐵焊接,再擰上陶瓷螺帽將孔洞填平,保護(hù)焊點(diǎn)。本次改造總費(fèi)用約5萬元,經(jīng)一年多的使用,用游標(biāo)卡尺測(cè)量陶瓷片厚度沒有變化,平整無脫落,耐磨性能和熱穩(wěn)定性能較好。
4 結(jié)束語
從磨損機(jī)理考慮,降低風(fēng)速、粉塵濃度和粒徑均能減少磨損。在高溫高粉塵濃度的工況下,用耐磨陶瓷片貼在導(dǎo)風(fēng)葉片上保護(hù)導(dǎo)風(fēng)裝置,可防止氣體出現(xiàn)偏流效應(yīng),從而降低磨損速度;生產(chǎn)操作上,通過降低系統(tǒng)拉風(fēng)量,降低粉塵運(yùn)動(dòng)速度和粉塵總量,改善了工況。兩者相結(jié)合,可以降低AQC鍋爐管箱的磨損,延長(zhǎng)使用周期3年以上,每年可節(jié)約導(dǎo)風(fēng)葉片和過熱器管箱的維護(hù)費(fèi)用35萬元。
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