瀏覽數(shù)量: 0 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2025-06-06 來源: 本站
摘要:某水泥廠MLS3626生料立磨原用高鉻鑄鐵襯板,年維修成本超180萬元。改用贏馳氧化鋁陶瓷/橡膠/鋼復(fù)合襯板后,不僅壽命延長至22個(gè)月,更解決了一直困擾車間的振動(dòng)噪音問題(從98dB降至83dB)。
痛點(diǎn) | 傳統(tǒng)方案缺陷 | 贏馳復(fù)合襯板解決方案 |
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邊緣磨損快 | 金屬襯板6個(gè)月穿孔 | 15mm厚陶瓷面+5mm橡膠緩沖層 |
振動(dòng)噪音大 | 鋼襯板傳遞90%振動(dòng)能量 | 橡膠層吸收40%沖擊能量 |
螺栓斷裂失效 | 剛性連接易松動(dòng) | 彈性復(fù)合結(jié)構(gòu)減少60%螺栓負(fù)荷 |
表面處理:光滑氧化鋁表面,增加粉料流動(dòng)性,避免粘附
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù):在石英砂含量18%的生料中,磨損率僅0.12mm/千小時(shí)
采用橡膠+金屬骨架復(fù)合硫化,耐溫達(dá)120℃
減震效果:某廠實(shí)測(cè)振動(dòng)加速度從15m/s2降至6m/s2
10mm厚Q235鋼板背部加工燕尾槽,與橡膠層形成機(jī)械互鎖
抗變形能力:在5MPa輥壓下,平整度偏差<0.3mm/m
單塊襯板尺寸400×400mm,重量<25kg
更換效率:全磨襯板更換從3天縮短至1天
改造前:
年襯板更換費(fèi)用:187萬元
平均壽命:7個(gè)月
噪音投訴罰款:23萬元/年
改造方案:
研磨區(qū):15mm陶瓷+8mm橡膠+10mm鋼復(fù)合襯板
進(jìn)料口:20mm加厚陶瓷層
結(jié)果對(duì)比:
指標(biāo) | 高鉻鑄鐵襯板 | 贏馳復(fù)合襯板 | 提升效果 |
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使用壽命 | 7個(gè)月 | 22個(gè)月 | 314%↑ |
噸生料成本 | ¥0.41 | ¥0.13 | 68%↓ |
噪音水平 | 98dB | 83dB | 15dB↓ |
年綜合收益 | - | 201萬元 | - |
石英砂含量>15%? → 陶瓷層需≥15mm
輥壓>4MPa? → 選擇帶橫向加強(qiáng)筋的鋼板層
有環(huán)保噪音要求? → 橡膠層厚度增加至10mm
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